近来,跟着终究一段磨机筒体衬板的替换完结,鲁西矿业会宝岭铁矿选矿厂被称作“大胃王”的球磨机,换上了“新盔甲”,估计每年可节约衬板费、维修费等费用200余万元。磨矿环节是本钱最高的环节,一切的矿石被充沛破碎后,都要经过球磨机研磨到0.074毫米,以确保后续洗选环节能够精准选出铁精粉,筛除尾砂。磨矿用的钢球、球磨机内部的磁性衬板、电能一直是球磨机运转的3大首要耗费点。为逐渐下降选矿本钱,会宝岭铁矿将延伸球磨机衬板惯例运用的寿数的研讨列为难题,面向员工张榜赏格。
选矿厂创客团队队长张斌经过多方调研后斗胆揭榜,举行“诸葛亮会”,火热评论。“球磨机运用的是一般锰钢衬板,寿数只要12个月,每年都要停机替换,假如衬板寿数能够延伸,能节约人力物力财力,还可削减检修时刻。”张斌说。为处理这一个问题,他们打破原有规划方式,开端寻求全新的衬板资料,终究确定惯例运用的寿数较长、硬度较高的磁性衬板。为证明可行性,他们进行了现场试验,采纳部分试验、循序替换的计划,先在球磨机进料端替换了2平方米的磁性衬板,每月进行跟进调查。但好景不长,磁性衬板磁铁显露并呈现裂纹,部分磁铁存在掉落现象。为处理这一扎手问题,他们经过屡次“脑筋风暴”,终究决议优化调整磁性衬板的磁系和衬板厚度,调整后运转无缺,估计可接着运用1年以上。磁性衬板的运用初见成效,可是经过搜集试验数据,他们发现在相同条件下,球磨机进行研磨时,磨矿细度和磨机处理量都下降了,这又带来了新难题。为确保球磨机处理量不下降,他们知难而进,经过电脑模仿数据运算、模仿试验、现场试验等多种方式,多重优化磁性衬板的波峰及磁场强度,使钢球的提高高度到达最佳水平,既确保了磨矿细度,又提高了磨机的处理量。依照现在的运用情况,磁性衬板寿数为3年以上,每日节约电量1万余度。把遇到的难题项目,转换为经济效益增长点。会宝岭铁矿现有员工600余人,上一年参加立异达506人次。本年将凭借渠道推广“1对1帮扶”、难题会诊、师带徒等多种立异方式,争夺完成全员立异,为打造全省非煤矿山标杆公司能够供给微弱动力。